一、产品基本信息与供货安排
我们正在生产联通室外单相配电箱,这一产品具有特定的规格参数。其额定电压为 220V,额定电流为 40A,内部配置包含一个 40A 2P 的 ABB 空开以及 4 个单 P16A 的 ABB 空开,且不带电表。此次生产共计 250 个配电箱,并分两批进行送货。
二、第一批生产前期问题:箱体入库检验缺失
第一批生产中,出现了一个严重的前期漏洞。箱体到货后,在仓库放置了好几天,却没有经过任何检验流程就直接入库了。这一疏忽为后续的生产问题埋下了隐患。
三、9 号生产装配问题:底板打孔与折边错误
在 9 号进行生产装配的过程中,当装配工作进行到一半时,质检人员在确定布线方案时,发现了底板存在严重问题。底板的打孔出现错误,方向打反了,这对于后续的布线工作产生了直接影响。同时,折边距离与设计要求存在明显出入。根据设计人员的说明,折边应该达到 15cm,但实际折边仅有 10cm。
这种错误造成了多方面的影响。首先,在进行地线布线时,由于折边距离不足,地线不得不走更远的距离,这直接导致了线材的浪费。其次,零排和地排的绝缘子螺丝长度与折边 10cm 的底板不匹配。原本适配设计折边长度的螺丝,在安装到实际折边较短的底板上时,出现了问题。在固定底板时,四个螺丝中有一个无法正常安装,而固定底板的螺丝又过短。为了解决这一问题,不得不对绝缘子的螺丝进行处理。其中一组采用磨光机磨掉多余部分,另外三组则使用大剪线钳剪掉多余长度。这一处理过程不仅增加了装配时间,还浪费了电能。而且,经过处理后的绝缘段子在后续拆卸时变得非常困难。
四、10 号生产问题:汇流排安装分歧与质量问题
10 号的生产过程中,又出现了关于单项汇流排安装方式的分歧。以往的安装方式都是反着使用汇流排,但在这次生产中,生产一组的组长向工艺质检人员询问是否应该正着安装。工艺质检人员当时认为汇流排作为标准件,应该正着安装,于是给出了错误的信息。生产小组长执行力很强,按照质检人员的指示,通知生产三组都正着安装汇流排。然而,当产品检测人员进行检测时,认为汇流排应该反着安装,工艺质检人员也意识到了自己的错误,要求全部返工,将汇流排反过来安装。最终,生产经理介入决定,这批已经完工的产品就正着安装汇流排,下一批生产时再反过来安装。
此外,生产三组的汇流排还存在没有粘胶带的问题,需要返工,正好借此机会将汇流排反过来安装。但生产一组没有进行更改。同时,还发现了汇流排存在偷工减料的情况。设计要求汇流排的宽度应该是 7mm,但实际购买的汇流排宽度只有 6.44mm。目前,是否会因为宽度不足而产生质量隐患还未确定。而且,原材料不经过检验就直接入库的情况,在此次生产中已经成为了常态。
五、11 号包装问题:包装质量与设计缺陷
11 号,配电箱完成生产并进行了包装和打包。但在技术部进行抽检时,发现了包装方面存在诸多问题。包装外观不美观,胶带粘贴不牢固,打包带也不够紧实,甚至在还未出厂时,就有部分打包带已经松开。
经过分析,问题的根源在于配电箱的设计与包装箱的尺寸不匹配。配电箱内部有两根金属梁用于固定,而设计的包装箱尺寸没有考虑到这一因素,导致包装箱无法完全盖住配电箱,包装效果大打折扣。实际上,此类箱体已经生产过三四次了,包装箱尺寸不合适的问题一直存在,却始终没有得到解决。为了改善包装情况,可以考虑将纸箱盖的尺寸适当加长。